临近“五一”国际劳动节,济宁的京杭大运河畔已是杨柳堆烟。清晨的阳光刺穿薄雾,洒进国家矿山应急救援山东特勘队的实训基地,一阵低沉而有力的轰鸣声从训练场深处传来——那是车载钻机在晨光中苏醒的声音。

抢险救援现场
“冲击器工作正常!准备下钻!”指挥员王凯一声令下,潜孔锤准确穿过井口,直抵模拟靶位,井底传来清脆有力的锤击声。这是山东特勘队的队员正在进行车载钻机实操训练。距离他们在第十三届全国矿山救援技能竞赛中捧回团体、个人双第一的奖杯已过去半年,喜讯再次传来——这支队伍荣获“全国工人先锋号”称号。
训练间隙,王凯抹了把汗,对笔者说:“抢险救援可不靠奖杯,靠的是实战练出来的硬功夫。最近我们正在加紧训练,要尽快把竞赛中总结的新战法转化为实战能力!”
百日砺刃 赛场争锋
时间倒退到半年前,2025年秋天,来自全国28个省(区、市)的64支专业救援队齐聚济宁,一场矿山应急救援领域的顶级赛事即将拉开战幕。
为了在这场巅峰较量中突围,山东特勘队的9名青年队员提前进驻基地,开启了180余天的封闭集训。
他们把体能逼到了极致。清晨的体能训练是一场意志和耐力的考验,里程从3公里加码到10公里,没有一个人掉队。夏季的午后,气温直逼40摄氏度,训练场被太阳烤得发烫,队员们穿着厚重的防护装备练习车载钻机操作,汗水顺着额角淌进眼眶,蜇得眼睛都睁不开,作训服湿了又干、干了又湿,最后析出一层细碎的白色盐粒。雨天,室外无法训练,狭窄的宿舍走廊就成了临时跑道,急促的脚步声、粗重的呼吸声、低沉的号子声在走廊里来回激荡。
他们把技术练到了极致。钻井液配制涉及黏度、密度等10余项参数,误差超过1%即判为零分。为了摸清不同温度、水质下的参数变化规律,队员们利用晚上的时间实验。队员滕文龙的笔记本上记录了上百组实验数据,旁边画着各种曲线和批注,像一本“地质密码本”。训练后期,他已将各种配比方案熟记于心。
他们把装备用到了极致。定向仪器操作要求毫米级精度,队员们每天拆装重达百斤的设备不下30遍。金属部件的棱角将手磨得先起泡,再破皮,最后渗血。队员陈勇的虎口和指腹上全是厚厚的老茧,几处创可贴已经磨得发黑。“最多的时候,手上同时贴过6个创可贴。”他不好意思地把手藏到身后,笑了笑,“我不想戴手套,因为那样没手感。”
他们把训练坚持到了极致。95后队员杨朔,来到山东特勘队刚一年就被选入集训队。训练中,他右腿半月板损伤,仍咬着牙完成技术操作和理论考试。多名队员的手腕、膝盖出现劳损,护腕和护膝成了每个人的标配。全队23本训练日志上,记录着每一天的训练数据与改进方案。每一页纸上都写着一句话:“多抠一个细节,救援就多争一秒生机。”
最终,这支队伍在竞赛中一举夺得23个奖项,包揽团体、个人全能双第一。当奖杯举起的那一刻,赛场上的掌声和欢呼声震耳欲聋。队员们只是相互拍了拍肩膀,没有人流泪。他们知道——真正的考场不在这里,在井下几百米的黑暗深处;真正的奖杯,是那些被成功救出的生命。
实战淬炼 攻坚克难
赛场夺魁的从容自信,源于20余年的实战淬炼。2004年以来,这支队伍参与了22次抢险救援,在生死考验中练就了“召之即来、来之能战、战之必胜”的硬核本领。
队员们在复盘救援经历时,总结出矿山钻探救援的三大难题:一是定向难,钻孔深度大、构造多,易出现偏差,很难实现与巷道的准确贯通;二是钻进难,尤其在松软破碎煤层或高应力区域施工时,钻孔易塌孔、卡钻,甚至导致钻杆断裂;三是时间紧,设备起运、组装调试分秒必争,如何用最短时间到达现场开钻,是必须解决的问题。
这三道难题,成了他们20余年来反复打磨的“必答题”。
“开孔即定向”的绝活如何炼成?
2021年,某矿山发生事故,22名工人被困深600多米的井下。可供人员上下的回风井井筒因爆炸而严重阻塞,地面钻孔救援成了唯一的方法。然而,复杂的地质条件却让先行施工的队伍吃了大亏——钻孔钻至521米后,经测量确认,偏差了7.3米!
关键时刻,山东特勘队临危受命,队长王效勤带领技术团队精准计算施工孔位置和轨迹,确保每一米钻进都走在预定路线上。100多个小时的连续作业,钻头一路向下,穿越破碎地层,最终在628米深处精准贯通——一条地面与井下的“生命通道”打通,被现场救援指挥部誉为“创近年来地面打钻救援深度之最”。
“钻进的时候,所有人都盯着仪表盘,一秒像一年。”一名参与救援的队员回忆道,“当听到井下工人敲击管壁的声音传上来时,整个现场都沸腾了!”
“边打边护”的跟管技术如何在220米“豆腐渣”地层中炼成?
2015年,某地石膏矿发生垮塌事故。由于矿区地质结构复杂,巷道出现持续塌方,井下救援受阻。地面施工需要经过220米的碎石层、含水层、泥浆层、砂岩层,以及裂缝和溶洞等,钻孔内壁岩石极易破碎塌落,从而造成塌孔甚至卡钻。
“就像在豆腐渣里打洞,边打边塌。”现场一名工程师形容道。山东特勘队提出采用“边打边护”的跟管钻进技术——每钻进一段,立即下放套管并用水泥加固孔壁,防止再次坍塌。最终,团队率先打通2号生命通道钻孔,发现4名被困矿工,为他们成功升井获救作出了突出贡献,创造了亚洲第一例、世界第三例通过钻孔成功救人的救援奇迹。
8小时之痛如何破解?模块化改造把“笨重”变“即插即用”。
2018年,某煤矿工作面发生突水事故。队伍火速赶到救援现场后,因场地受限、设备老化,花了8个小时才将设备安装调试完毕。
“我们是请你们过来救援的,不是让你们来修设备的。”矿方的话深深刺痛了队长王效勤。他痛定思痛,暗下决心:“这种情况,绝对不能发生第二次!”
王效勤牵头组织专家和一线人员,在矿山钻探救援领域率先实施装备模块化改造,将笨重、分散、不易运输的传统钻探装备,改造为可拆分、快组装、易转运、即插即用的标准化模块单元。装备改造后,队伍救援响应效率提升30%以上,真正实现了“启动响应1小时出动,到达现场1小时开钻”。
如今,这些在实战中沉淀的“制胜法宝”,已被逐一转化为日常训练科目。本届竞赛新增9个实战化科目,其中钻探组的车载钻机实操与冲击器拆装等项目,与真实救援场景高度贴合。
比赛中,队员们灵活运用“开孔即定向”技术及12套标准化救援流程,实现了“车载钻机实操零失误、冲击器拆装快速精准、钻井液配制参数分毫不差”的高分操作,展现出过硬的专业素养。
“赛场上每一秒的从容,都源于20多年实战经验的沉淀。”一名评委在赛后感慨道。
科技赋能 薪火相传
“这次夺冠,是老队员的经验传承与新技术的创新赋能共同作用的结果。”教练陈东兴的话,道出了队伍屡创佳绩的另一秘诀。
山东特勘队始终坚持“老带新”培养模式,由李国军等实战经验丰富的老队员担任专项教练,将历次救援案例拆解细化,融入日常训练,手把手指导年轻队员掌握技术要领与应急处置技巧。
此次参赛的9名队员中,3名95后表现亮眼,他们将新技术、新思维融入实操,与老队员默契配合,在团体项目中展现出强劲的战斗力,成为队伍的新生力量。
在技术创新与装备升级上,这支队伍联合高校、科研院所及相关企业共建创新平台,攻关定向钻进、钻井液配制等核心技术。自主研发的带前置导向集束式反循环潜孔锤获得实用新型专利,泥浆泵与柴油机快速连接装置入选国家安全生产应急救援中心“五小”科技创新成果,大幅提升了救援效率。
竞赛中使用的国产车载钻机,配备“动力猫道遥控对接”系统,可实现钻具自动化输送对接,相比传统人工操作,效率提升30%、对接精度提高25%,而售价仅为进口机型的60%,后期维护成本降低40%,完全适配救援现场的实战需求。
此外,队伍还引入国际先进设备300余台(套),建成全国首台(套)车载深井套管钻机,配合集成5G、数字孪生与VR仿真技术的培训系统,可使新手操作失误率降低70%、培训成本减少50%。
在本届竞赛的技术装备展区,山东特勘队自主研发的模块化泥浆泵组引来广泛关注,其有效解决了传统泥浆泵体积大、运输安装不便等难题,成为科技赋能救援的生动例证。
载誉归来,山东特勘队并未停下前进的脚步。王凯积极牵头组建青年技术攻坚小组,聚焦无人机勘查、AI辅助训练等智能化救援设备操作开展攻关;李国军等队员系统整理竞赛经验,优化训练方案,将新技术、新方法融入日常培训;全体队员主动承担技术推广任务,将自身所学分享给更多救援同行,助力行业整体救援能力提升。
夕阳西下,运河水面泛起金色波光;训练场上,钻机依旧轰鸣不息。这支从大运河畔走出的“地质铁军”,正用汗水与智慧,践行着“救民于水火,助民于危难”的光荣使命——在守护生命的征程上,他们永不止步。